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换热器换热效果原因分析(转载)

影响换热器换热效果原因分析(转载)

 

某热电厂2004年实施了循环水供热工程,该工程设计供热面积100万m2,当年完成主支管网敷设工作,并在采暖季投入试运行。该系统经过一个采暖期的运行,能够较好的满足用户用热所需。但是,也有部分设备在运行中也暴露出了个别缺陷。
一、运行中遇到的问题:
该系统在整个采暖季中,存在的主要问题是尖峰加热器换热量不足。该换热器安装在循环水供水旁路,主要作用有两点:一是在冬季温度最低几天中,利用蒸汽加热供水,提高供水温度,满足用户所需;二是该换热站循环泵一台使用小汽轮机拖动,加热器用来消耗小汽轮机的作功乏汽,减少能量损失。该换热器采用是双纹管式换热器,其设计参数:流量G=1500t/h,换热面积F=170m2,设计进汽参数t=180℃ ,P=0.2MPa,循环水进出口温差△t=15℃。该换热器在投入运行期间,出入口水温度差△t仅在5℃左右,虽经调整,效果不大,其作用无法充分发挥。
二、原因分析
常见的换热器换热效果不佳的原因大致有以下几种:
(一)换热器选型过小,造成换热量不足
换热器厂家提供的换热面积为170m2,我们对换热器的换热面积进行了校核计算:
1、加热给水所需热量为:
Q=cm△t
=4.1868×1500×103×15
=9.4×107KJ/h
C――水的比热容,KJ/kg
m――换热器设计循环水量,t/h
△t――换热器设计温差,℃
2、加热给水耗汽量为:D= 
=39.072t/h
D――蒸汽流量,t/h
 ——180℃蒸汽焓值(0.2 Mpa)
 ——100℃饱和水焓值(外界压力)
3、在该蒸汽参数下,加热设计循环水量,所需换热面积:
 
A0――传热面积,m2
  △t—加热介质和被加热介质的对数平均温差,℃
  
= =72℃
 --加热器进口温度,180℃
 -加热器出口设计水温,70℃
 ―加热器进口设计水温,55℃
 ―加热器疏水温度,取100℃
η——取0.98
K――传热系数,w/(m2•℃)
查表,汽—水换热器的换热系数取K=2621KJ/m2•℃
将各数带入公式,求得:
 =141.5 m2
4、换热器实际换热面积:
A=πdL×1150
=3.14×0.0226×2×11
=163.2172 m2
d——波纹换热管外径,m      
L——波纹换热管长度,m
1150——换热器内波纹管数量   
A>A0
由上得出实际换热器面积满足换热所需,因此换热器换热量不足的问题并非换热器换热面积不足造成。
(二)换热器内空气未排出
该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中都要进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。
(三)换热器内存在结垢现象
换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,我们在选择换热器时,专门选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。
(四)蒸汽量不足
在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。
(五)水路堵塞
换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。
(六)疏水不畅
该系统在运行中存在凝结水排水不畅的现象,换热器内水位经常到高限,必须要开旁路进行疏水,否则换热器内水位升高,汽侧汽压升高,造成加热器汽侧安全阀起跳。这种情况的存在,使运行人员只能减少进汽量,并长期开旁路运行,这样大大降低了该换热器的换热效率。最初怀疑疏水阀堵塞,但对疏水阀解体检查后未发现异常,这样就需对疏水器的排水能力进行校核计算。
该系统所采用的疏水阀为常规的自由浮球式疏水阀(见图1)自由浮球式蒸汽疏水阀的结构简
单(见图2),内部只有一个精细
 
图1
研磨的不锈钢空心浮球,既是浮子又是启闭件,无易损零件,使用寿命很长。系统刚运行时,管道内出现空气和低温冷凝水,自动排空气阀能迅速排除不凝结气体,疏水阀开始进入工作状态,低温冷凝水流进疏水阀,凝结水的液位上升,浮球上升,开启阀门。装置进入正常运行状况,凝结水减少,液位下降,浮球随液位升降调节阀孔流量;当凝结水停止进入时,浮球随介质流向逼近阀座,关闭阀门。自由浮球式
蒸汽疏水阀的阀座总处于液位以
下,形成水封,无蒸汽泄漏。查
询有关阀门选型手册,常规自由
 
图2
时,疏水量最大在10~16t/h。
对加热器的理论疏水量进行计算如下:
Gl=Q/r
Q――疏水阀承受换热器的总热量,9.4×107KJ/h
r――蒸汽压力下的汽化潜热(0.2MPa)取2202.2KJ/kg
   Gl=9.4×107/(2202.2×103)
=42.78t/h
选择疏水阀时,实际疏水量要大于理论疏水量
G=KGl
K值在换热器时一般取3,则:
G=KGl=3×42.78=128.33t/h
设计人员在疏水阀选型时,仅仅按照排水管径,直接选取型号DN150疏水阀,这根本不能满足实际疏水需求,所以需对疏水阀进行重新选取。
三、解决办法及今后需注意的问题
综合以上各方面因素,对于换热器换热量不足的问题解决方法如下:
1、重新对疏水器进行选型:疏水器选型不当是造成换热器换热不足的主要原因,必须对疏水阀重新进行选型。此次采用的是在疏水管路加装疏水调节阀(见图3、4),该疏水阀是根据加热
 
图3
 
图4
器的水位变化,通过DDZ-Ⅱ型电子调节系统来实现调节控制。加
热器的水位信号经差压变送器、比例积分单元、操作单元、最后由电动执行机构来操纵调节阀,通过调节阀门开度大小来控制输水量的大小。这样可使换热器内疏水及时排出,保证换热效果。
2、日常注意控制循环水水质,加强水质监督,尽量减少换热器结垢现象的发生;
3、对于系统的蒸汽计量装置,寻找方法尽快加以解决;
4、定期对加热器的进行解体检查或进行反冲洗,清除加热器内杂物,提高加热器效率;
此外在设备投运初期系统充水时,须将加热器内空气放净,以免影响换热质量。

Posted @ 2008-8-22 16:25:04  阅读( 1084)  评论( 0)  
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